【集萃網(wǎng)觀察】安慶石化腈綸部瞄準生產(chǎn)難點挖掘節(jié)能潛力,在節(jié)能減排、提質(zhì)降耗等方面實施一系列技改項目,化解裝置生產(chǎn)節(jié)能減排矛盾,開辟節(jié)水、節(jié)氣新途徑,有力推動了節(jié)能降耗工作再上新水平。2012年腈綸部累計綜合能耗同比降低0.56千克標油/噸腈綸。
安慶石化腈綸部紡絲裝置熱牽工序的補加水為后紡定型溢流水,但該部分水不能滿足生產(chǎn)需要,需補加一定量的B級脫鹽水。這樣一來,不僅增加了裝置水耗,也增加了熱牽加熱器的蒸汽消耗。為進一步節(jié)水減排,技術(shù)人員動起了0.4MPa蒸汽冷凝液的腦筋。經(jīng)檢測,蒸汽冷凝液幾乎不含鐵離子,且回水溫度為130攝氏度,完全能滿足熱牽工序的工藝要求。他們通過增設(shè)一根管線、優(yōu)化流程,將蒸汽冷凝液引向熱牽工序替代脫鹽水作為熱牽工序的補加水。項目實施后,熱牽工序工藝狀況得到有效改善,替代B級脫鹽水補加量4噸/小時,同時可降低熱牽加熱器的蒸汽消耗0.7立方米/小時,按年生產(chǎn)時間8000小時計算,每年可降耗增效118.42萬元。
在紡絲裝置凝固浴地坑稀料輸送過程中,一個現(xiàn)象引起了技術(shù)人員的關(guān)注,他們發(fā)現(xiàn)由于輸送線路沒有液位自控裝置,時常造成地坑泵抽空。而地坑稀料中所含分散油和乳化油主要漂浮在液面表面,當?shù)乜颖贸榭諘r極易將油帶入系統(tǒng)中,既易造成設(shè)備故障,又給回收裝置的穩(wěn)定生產(chǎn)帶來難度。經(jīng)過研究分析,技術(shù)人員認為,解決了地坑泵抽空現(xiàn)象,也就解決了稀料帶油問題,而地坑稀料與凝固浴工藝參數(shù)基本一致,這股20立方米/小時的稀料就完全可以直接用于凝固浴濃度稀釋,這樣一來,就省去了稀料在回收裝置的處理環(huán)節(jié),可大量節(jié)省回收裝置的蒸汽消耗。
公司的技術(shù)人員利用2012年裝置大檢修的時機,在稀料輸送流程上增加了儀表液位檢測及調(diào)節(jié)系統(tǒng),同時在DCS上做點,以達到液位自動控制,并將該股稀料改送紡絲水洗水罐用于凝固浴濃度稀釋。從運行效果看,節(jié)能效果顯著,可節(jié)省回收裝置蒸汽消耗2噸/小時,年增效達296.4萬元。
來源:中國紡織報